年省電費132.6萬元
中化新網訊 近日,隨著最后一臺循環風機順利完成試車,貴州黔希化工氣化廠循環風機節能改造項目圓滿收官。此次改造,該廠對4臺10千伏循環風機實施系統性技術改造,成功實現風機運行效率提升與能耗效益改善雙突破。
據了解,改造前,氣化廠原有4臺循環風機雖能滿足正常生產需求,但設備存在“調節余量過剩”的突出問題,導致電耗居高不下。為破解這一生產瓶頸,氣化廠主動擔當作為,積極對接專業技術團隊開展實地考察與系統檢測,最終確定通過葉片改造優化風機性能的技術路線,在保障生產穩定的前提下,將風壓由13.58千帕調整至9.5千帕,從源頭上實現電耗精準管控。
首臺風機改造完成后,經試車驗證,節能效果顯著,各項運行參數均達到預期目標。在此基礎上,氣化廠有序推進后續3臺風機改造工作,設備、生產、電氣等多部門協同聯動、密切配合,嚴格落實安全管控與生產銜接措施,全程確保生產平穩有序、未受影響。2026年1月底,4臺循環風機完成改造并順利投入試運行。
經電氣維修公司多組數據對比分析,在同等生產任務下,改造后單臺風機平均節電率達30%,日節約電費約1989元。結合全年運行8000時,常態運行兩臺循環風機的生產實際,預計全年可節約電費132.6萬元。
下一步,氣化廠將依托改造后形成的監測數據體系,持續優化風機運行策略,加強設備維護保養,確保節能效益長期穩定釋放。
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