中化新網訊 近日,神木煤化工能源公司全系統氮氣、壓縮空氣擴容升級改造項目竣工投運。
“安全紅線不能破,效益算盤必須精。”項目負責人表示,基于電化、潔能、五洲、來喜、聯眾、東源6家分公司氮氣管網互通的先天優勢,能源公司在潔能發電分公司引風機房東南側新建設備廠房,通過增設高效能設備系統,既破解安全瓶頸,又盤活低成本能源資源。
項目采用“交鑰匙工程”模式,從設備選型到施工建設全程對標行業頂尖標準。核心設備空壓機選用SA+250A-8T型號,排氣量達53.0m3/min,整機一級能效,電機防護等級IP55,搭配雙級壓縮技術與軟啟動系統,確保在0.8MPa工作壓力下穩定運行,滿載噪聲控制在85±3dB(A),優于國家環保標準。
智能化是該項目一大亮點。系統接入能源公司DCS平臺,通過硬接線方式實時傳輸排氣壓力、溫度、電流及設備運行狀態等關鍵數據,實現遠程監控與智能調度,操作響應速度提升30%。
在建設過程中,項目團隊嚴格把控成本,通過聯合體模式整合優質資源,僅用5個月即完成從設備進場到調試投運的全流程工作,較行業平均工期縮短20%。廠房建設采用37磚墻、現澆頂設計,搭配80mm厚外墻保溫與零下25℃耐低溫SBS防水卷材,兼顧耐用性與節能性,為設備長期穩定運行提供可靠環境。
項目投運后,電化分公司氮氣壓力穩定提升至0.3MPa以上,徹底滿足安全規程要求,消除了因壓力不足導致的停爐風險,每年可減少潛在損失超200萬元。與此同時,通過潔能發電分公司低成本能源的高效利用,相較電化分公司自行產氣模式,年節約電費支出約36萬元,投資回報率達35%。
近日,由中國化學工程天辰公司總承包的新疆新冀能源項目年產12萬噸三聚氰胺裝置一次投料成功,從投料到產出合格產品僅用24小時,成功實現“一次投料、一次打通、一次合格”,標志著項目全流程全線貫通。
日前,廣西石化30萬噸/年聚苯乙烯裝置兩條生產線同步完成牌號切換,成功產出合格GPPS525N產品,實現該牌號首次生產,且雙線同步轉產一次成功,全程裝置運行平穩、安全受控。
近日,由寰球吉林化建南通藍海新材料全密度聚乙烯項目部承建的FDPE裝置反應框架主體結構封頂,該裝置6座混凝土構筑物主體結構施工任務全部完成。
今年的全國兩會上,全國人大代表,中國化學工程第四建設有限公司黨委書記、董事長周鴻向大會提交了《關于優化工業領域工程建設項目管理機制》的建議。